通訊:液壓傳動的技術創新


發布時間:

2018-03-10

中新網湖北新聞1月13日電題:液壓傳動的技術創新  ——記國家技術發明二等獎獲得者陳奎生教授(shòu)及其團隊  作(zuò)者:李(lǐ)易誠  1月10日上午,從北京傳來喜訊,武漢(hàn)科技大學機械學院陳奎生教授(shòu)帶領的科研團隊(duì)在今年的國家科(kē)技獎勵大(dà)會上獲得國(guó)家技術(shù)發明二等獎。這是武漢(hàn)科技大學7年來(lái)第15次獲得國家科技獎(jiǎng)勵。  團隊獲獎項目爲“冶金高頻(pín)液壓控制伺服(fú)元件關鍵技術及應用”。該技術将油滴的壓力能轉變成機械能,液壓式千斤

通訊:液壓傳動的技術創新

中新網湖北新聞1月13日電 題:液壓傳動的技術創新

  ——記國家技術發明二等獎獲得者陳奎生教授及其團(tuán)隊

  作者:李易誠

  1月10日上午,從北京(jīng)傳(chuán)來喜訊,武漢科技(jì)大學機械學院陳奎生教授帶領的(de)科研團隊在今(jīn)年的國家科技獎勵(lì)大會上獲(huò)得國家技術發明二等獎(jiǎng)。這是武漢科(kē)技大學7年來第15次獲得(dé)國家科技獎勵(lì)。

  團隊獲(huò)獎項目爲“冶金高頻液壓控制伺服元件關鍵技術(shù)及應用”。該(gāi)技術将油滴的壓力能轉變成機械(xiè)能,液(yè)壓式千斤頂就是典型。30多年來(lái),該團隊緻力于液壓傳動與控制領域的(de)研究,取得了重(zhòng)大(dà)突破。

  從(cóng)零做起 揚(yáng)起創新風帆

  相對于傳統的機械傳動系統,液壓傳(chuán)動具有結構簡單、控制方便、傳動(dòng)平穩的優點。在工農業生産中廣爲(wèi)應用。如今,流體傳(chuán)動技(jì)術水平的高低已經(jīng)成爲一個國家工業發展(zhǎn)水平的(de)重要标志。

  我國在液壓傳動領域起步晚、發展慢,人(rén)員和設備嚴重缺失(shī),改革開放後,随着國家鋼鐵工業的(de)不斷發展,傳統設備已不能滿足産(chǎn)能和精度需求,國外進口也一(yī)直處于被動地位,自主創新成爲時代主(zhǔ)題。

  上世紀70年代,武鋼從德國引進具有國際(jì)先進水平的一(yī)米七(qī)軋機,以解(jiě)決鋼鐵企業落後局面,但是,該技術引進後,不僅後(hòu)續檢測維修費用高,并且還必須送(sòng)到國外進行檢測,送檢周期長。

  上世紀80年代,武漢(hàn)科技大學(原武漢鋼(gāng)鐵學院)在激烈競争(zhēng)中,成功獲準爲武鋼進口軋機設備(bèi)開展檢測維修服務(wù),并因此建了該(gāi)校首個液壓實驗台。團隊的研究不同于千斤頂、吊車臂上使用的普通液壓系統,他們要使設備達到高性能、高(gāo)精度等高科技要求,難度和壓(yā)力不言而喻。

  當時,武漢科技大學(xué)在液壓傳動領域還(hái)是一窮二白,師資力量不足,更沒有(yǒu)可供(gòng)借鑒的檢測設備,全(quán)國都面臨技術、人才、設備短缺(quē)。湛從昌教授是(shì)陳奎生的老師,也(yě)是我國最早開始此項研究的學者(zhě)之一。他回憶:“當時(shí)找一台油泵都很困難,有錢(qián)也難買(mǎi)到,後來是在韶鋼的倉庫中好不容易找到一台。”

  在此(cǐ)背景下,項目組勇挑重擔,攻堅克難,開始了我國高水平液壓元件測試技術研究(jiū)與實踐。團隊從零做起,1995年獲原冶金部科(kē)技進步二等獎,并逐步将原始的試驗台發展成該校特色學科實驗室。

  上世紀90年代初,攀鋼(gāng)與該校合作建立液壓原(yuán)件檢測中心,成爲我國(guó)西南(nán)地區最大的檢測基地。

  團隊一步一(yī)個腳印(yìn),先後研制出1500噸、3600噸、5000噸、10000噸動态負載下的大型伺服缸性能(néng)檢測(cè)技術,每一步他們(men)都刷新着記錄。現在,該(gāi)技術已經(jīng)爲武鋼、攀鋼等企業建(jiàn)立了7個液壓試驗中心。在全(quán)國8套同類型檢測設備中,團隊自主研制設備的占6套,打破了(le)産品長期送國(guó)外檢驗(yàn)的困局。

  三項技術 打(dǎ)破國外壟斷

  據陳奎生介紹,該項目有三(sān)項關(guān)鍵技術:自補償變(biàn)間隙密封的大型伺服缸、抗污染電液伺(sì)服閥、萬噸級伺服缸檢測。其關鍵技術在市場中得以運用,不(bú)僅打(dǎ)破了國外的壟斷,也(yě)促進(jìn)了整個行(háng)業的進步。

  上世紀70年代初,該校爲(wèi)武鋼一米七軋機建試驗台,團(tuán)隊開始接觸大型(xíng)伺服液壓缸性能高精(jīng)度(dù)檢測。

  伺服液壓缸是液壓傳動中實(shí)現油液壓力能轉變成機械能的核心部件,大型伺服缸(gāng)性能(néng)的高精度檢測則是一個行業性難題。伺服缸帶載工作過程中(zhōng)活塞與缸筒間的(de)動态摩擦力看不見摸不(bú)着,怎麽準确測量(liàng)?

  面對難題(tí),團隊巧妙地把内部帶載(zǎi)動摩擦力轉換成外部閉式加載機架形變,再來進行測量,實現帶載動摩擦力連(lián)續自動檢(jiǎn)測,達到國内領先水平。2007年,團隊研究的大型伺服缸在企業試(shì)用并獲得成功。

  傳統的密封圈式伺服缸,其摩擦特性(xìng)嚴重(zhòng)影響高速和低速兩個區段的性能,自液壓技(jì)術發明以來,這種結構從未改變。提高(gāo)密封性(xìng)和降低摩擦力(lì)是一對(duì)矛盾,也是擺在團隊面前的一道難題。

  團隊反(fǎn)複試(shì)驗,發明了自補償變(biàn)間隙(xì)密封技術及活塞杆(gǎn)減壓油膜支撐技術,屬國内首創。它解(jiě)決了摩擦與(yǔ)洩漏的矛盾,使缸體内部動、靜摩擦(cā)之差(chà)大大減小(xiǎo),壽命可達往複運動2億次(cì),頻度提高3~4倍。

  在液壓控制中,伺服閥是(shì)必不可少的元件,它能(néng)接受(shòu)控制信号,輸(shū)出調制的流量和壓力(lì),已廣泛應用于航空、航天、艦船、冶(yě)金、化工等領域。伺服閥的閥芯閥套間隙約爲頭發絲直徑的1/20,油中的雜質(zhì)很容易堵塞(sāi)孔道,造成設備故障。每年鋼鐵企業由于相關故障處理與維(wéi)護,造(zào)成的經濟(jì)損失難以估量。

  針對鋼鐵及(jí)軍工對高速、大慣量控制(zhì)及抗污染的迫切要求,團隊發明的(de)U型串級節流抗污(wū)染技(jì)術和動(dòng)壓——力(lì)反饋全系統鎮定(dìng)技術,提(tí)高了伺服閥動态特(tè)性及(jí)可靠(kào)性,降(jiàng)低了設備維修送檢的頻(pín)率(lǜ)和費用。

  艱苦卓絕 30年風雨兼程

  團隊(duì)曆時30年,最(zuì)終結出(chū)碩(shuò)果。目前爲止,該團隊已經在液壓控制領域獲得(dé)11項(xiàng)國家發明專利和2項測控軟件著作權(quán),承擔了伺服液壓缸試驗方法國家标準的制定,近3年創造直(zhí)接經濟效益1.5億元。

  獲得國家技術發明二等獎,是對陳奎生教(jiāo)授團隊數十年來默默付出的肯定。

  團隊成員(yuán)陳新元說:“湛從昌教授這麽大歲數,每天堅(jiān)持坐班領導我們(men)搞(gǎo)科研,出勤率比我們還(hái)高!”湛從昌教授(shòu)随身都帶着一個小本子,有什(shí)麽突(tū)現的靈感就會随時記錄下來(lái)。

  76歲(suì)的湛從昌教授(shòu)總結團隊的成功經驗:堅持在黨和(hé)國家倡導的“創新驅動戰略”指導下開展工作(zuò),創新給了科研工作者動(dòng)力,它(tā)不僅使師生的科研綜合(hé)水平不斷提高,也使他們能做出更(gèng)多的(de)科(kē)研(yán)成果。

  在同行眼中,這個團隊特(tè)别(bié)能吃苦,特别能(néng)戰鬥。團隊成員(yuán)經常與液壓油打交(jiāo)道,他(tā)們手上、臉上、身上常常沾滿(mǎn)油污。“一般皮鞋穿個兩三年不成問題,我們做實(shí)驗的話幾周鞋就壞了,因爲油污使皮鞋面(miàn)軟化膨脹,不耐穿(chuān)是肯定的。”陳新元調(diào)侃道。

  團隊成(chéng)員曾良才教授在攀(pān)鋼進行設備調試時,突發闌尾炎,疼得滿頭大(dà)汗。當地醫療條件有限,沒(méi)有護士,沒有專業醫生。做完手(shǒu)術,他自己從下手術台下來走(zǒu)到病房,麻藥勁退去,他疼得渾身冒虛汗(hàn)。

  作爲負責人,陳奎(kuí)生教(jiāo)授始終堅自己動手做(zuò)實驗。有一次,對新研制的伺服閥測試實驗中,液壓油噴了他一(yī)身(shēn),滑稽的樣子逗得(dé)大夥(huǒ)笑岔了氣(qì),他卻不以爲然地攤攤雙手說:“又揩實驗(yàn)室油了……”

  團隊(duì)有8名老(lǎo)師,其中4名博士生導師,還有30餘名研究生。團隊(duì)中,既有陳奎生的(de)老師,也有他的學生。團隊就如一條在科學的海洋中航行的(de)大船,所有水手都在奮力劃漿,朝着更高更遠的目标追逐。